詳解RO膜在電廠鍋爐補給水系統中功效
發布時間:2020-06-27 16:07:17
某電廠二期鍋爐補給水系統工藝流程是:經混凝澄清(混凝劑選擇堿式氯化鋁)、過濾長期的長江水、混合式加熱器、自清洗過濾器、超濾裝置、2×300m3超濾產水箱_超濾產水泵、一級反滲透、保安過濾器、一級反滲透升壓泵、一級反滲透、二級反滲透升壓泵、二級反滲透、1x40m3預脫鹽水箱、電除鹽進水泵、保安過濾器、EDI裝置一除鹽水箱。
整套系統的設計按照無人值班運行設計來考慮,除了配藥、清洗意外。
反滲透進口設有保安過濾器。一級反滲透膜選擇低污染復合膜,在初始運行時壓力不能大于.6MPa;二級反滲透膜選用普通復合膜,初始運行壓力不能大于1.6MPa。膜元件的通量設計水溫按照20°C去考慮。反滲透裝置具有分段清洗的功能,并且各段給水和濃水進出水總管上設有足夠接口,接口設有閥門。
1反滲透膜清洗
1.1反滲透膜清洗標準
反滲透膜清洗標準:膜產水透過量下降10%~15%;裝置的脫鹽率降低10%~15%;膜的壓力差(原水進水壓力~濃水壓力)增大10%~15%;膜結構或者污染。此外,RO膜本身受到運行的壓力、水溫等參數的影響,清洗條件需要綜合考慮。
1.2清洗藥品選型
某電廠位于長江下游,原水為長江水,其PH值7~8,電導率為230~450μs/cm,長江原水水質分析見表1。
結合原水水質還有反滲透膜掛片試驗,選擇清洗藥劑是;堿性為配制1.0%的EDTA四鈉鹽溶液,并且用分析純的氫氧化鈉調節溶液的PH值為12,同時在水中加入十二烷基磺酸鈉,濃度為0.05%;殺菌處理為配制0.05%的非氧化性殺菌劑溶液;酸洗為配制0.1%的HCL溶液,pH值為2。
1.3清洗過程
酸洗、堿洗、殺菌處理還有系統沖洗這四個階段。開始要根據溶液箱和管路體積,配制好酸、堿性溶液。清洗方向還有運行方向需要一致,清洗使用動態循環還有靜態浸泡相結合,就能啟動清洗泵動態循環1h,之后停止清洗泵靜態浸泡1h,之后再經過一、二個循環:酸洗、堿洗后進行殺菌處理,之后配制好殺菌劑溶液。清洗方向要和運行方向一致,啟動清洗泵動態循環1h;沖洗包括堿洗后系統沖洗,酸洗后系統沖洗,清洗后處理,投運前沖洗。
1.4清洗注意事項
(1)化學清洗需要的藥品開始先準備好,之后再準備好PH試紙,做好個人安全防護步驟。清洗時將暫時不監測的儀表取樣門關閉,避免損壞儀表,例如各壓力變送器,壓差開關,電導表等。
?。?)清洗液的潔凈度會直接影響清洗效果。清洗液包含較多的雜質還有顆粒物,會對膜系統造成二次污染,還會對膜表面造成一定的機械損傷,所以用在反向清洗的清洗液中小分子雜質應盡量減少。
2清洗工藝對清洗效果的影響
在清洗方案確認之后,清洗工藝和操作是保證清洗質量的有效保障。我們對1,2號反滲透進行分段清洗還有串聯清洗比較,結果見表2。對于反滲透膜進行了單一清洗和復合清洗,結果見表3。
從表2可以了解,清洗前后反滲透一級一段壓差下降明顯,一級二級壓差下降幅度比較小;通過對兩種清洗方式的對比,結果發現分段清洗還有串聯清洗效果相當。綜合考慮人力、物力還有需要的時間等因素,決定選擇串聯清洗方法。
對反滲透膜進行單一清洗還有復合清洗比較試驗,發現復合清洗的效果好于單一清洗的效果,所以選擇復合清洗的方式進行反滲透膜的清洗工作。
3清洗周期的決定
根據運行的實際狀況,通過運行曲線可以反映出,反滲透一級一段壓差明顯增大時,脫鹽率還有脫水率沒有什么變化,二級反滲透的一端和二段壓差也沒有明顯變化,因此目前選擇觀察一級一級壓差作為主要指標,其他指標綜合考慮的辦法,來確定清洗時間。
上述發電廠1、2號機組暫未進行加氧處理,精處理高速混床樹脂再生頻率較高,化學自用水量大;1、2機組補水率較高建議:在反滲透投運率較高時,選擇根據進口壓力和一級一段壓差增加15%后進行清洗;在反滲透投運率不高的情況下,4個月進行一次定期清洗。二級反滲透各項運行指標良好,推薦定期進行清洗,清洗周期為每年一次。
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